选矿回收率再创历史新高
“85.17%、85.98%、……、87.26%”看着报表上递增的回收率数据落定在87.26%,新田岭钨业选矿专业组的成员们难掩兴奋的情绪,相互奔走转告,他们知道连月来的努力总算没有白费,精益管理的成效也得以显现。
新田岭钨业总结以往生产经验,设立专题研究班组,技术人员下沉生产一线,与操作工、维修工商谈工艺改进方案,并开展技能培训。开展了精选尾矿磁选-浮选研究、精选尾矿重选-浮选研究、精选补加捕收剂试验、高含碳矿石可选性研究等一系列试验研究工作。经过了上百次实验和长时间的生产数据分析,并将试验和分析中得到的结论大胆应用于生产中,比如调整捕收剂粗选扫选比例、控制好水玻璃最高用量倒逼减低捕收剂量、纯碱根据矿石性质变化动态调整等措施,实现了回收率的稳步提升和捕收剂用量的大幅度下降。
为提高配矿管理稳定出矿原矿品位,新田岭钨业根据生探结束资料与地质素描图,提前三个月制作生产作业计划;提前规划配矿采场,跟进每个月90钻施工进尺,保证施工进尺大于消耗进尺,以增加存窿矿量;加强配矿管理,并减少班次入选原矿品位差异,平衡井下地面破碎矿量,保障品位调节能力;加强采矿日常取样,严格落实废石转运制度;抓好掘进副产管理,严禁掘进废石进入溜矿井,为把控原矿品位打下坚实基础。
总经理每月组织召开选矿技术交流会,对回收率试验方向和生产现场工艺调整思路进行讨论,明确操作方向,聚合选矿力量;每周由指标负责人对上周指标异常情况开展分析,并对操作细节和药剂制度进行安排;工段长具体落实调整措施和协调每班的药剂用量和磨矿操作。通过三级管理,让调整思路统一,避免各自为政、相互推诿等现象。
原矿性质的波动是影响浮选指标的重要因素之一,新田岭钨业运用精益管理方法从源头去分析原因,实现井下,破碎,磨矿浮选三个大的方面控制好原矿,尽可能稳定原矿品位,选矿根据高低品位矿、浮选段实时报送原矿品位和矿性等信息精准及时调整药剂,稳定选矿指标。由于化验结果具有滞后性,公司装备X射线分析仪,利用分析仪对精矿品位和精选尾矿进行取样分析,半个小时出结果,根据结果及时调整选矿技术参数。
责编:丁莹
审核:赵慧媛